炼钢科技会议总结-转炉
发布时间:2015-06-10 14:31:36
发布时间:2015-06-10 14:31:36
一、氧气炼钢模型方面:
加拿大Dofasco炼钢厂320t转炉 KOBM模型,主要是供氧方面吹炼前期、中期、终点枪位与流量的控制,有副枪及烟气分析技术,顶吹氧枪吹氧70%,底吹30%。
Hyundai炼钢厂针对Fe回收率给出最优化双渣控制模型:温度1350℃以上(温度再升高不影响Fe yield)、碱度R在1.7-1.9之间。
台湾中钢废钢熔化模型:铁水C越高,废钢熔化速度加快;铁水C低于3.0%,高C铁块较低C铁块及废钢熔化速度快,铁水C>4.3%铁块熔化速度与C关系不大。
武钢Wisco的自动炼钢模型:与日钢120t转炉模型基本一致,重点是自学习模型及副枪动态修正模型,其二炼钢无副枪,静态模型终点命中率达到90%,主要原因是设备精度高、原辅料稳定。
德国 Eduard公司提出了底吹支管交替变换使用的理论,在190t转炉上试验成功,节省氩气30%。
二、与首钢迁安交流:
1、5*210t顶底复吹转炉,最大出钢量220t;具备副枪及从奥钢联引进的烟气自动分析系统。转炉副枪及计算机炼钢前期是由首钢与武钢共同开发的项目,后续为首钢自主知识产权的控制系统。其二炼钢生产冷轧料、电工钢比例90%以上,工艺路线为:KR-BOF-RH-CCM;炉均班产8-9炉钢;设备方面铁水KR预脱硫,转炉采用滑板挡渣、同时配备了AMEPA下渣检测设备,钢包车氩气自动连接。副枪本体设立专门维检工人,2个炉子单班3人;
2、复吹效率:经济炉龄6000炉(熔池最薄170-200mm),保证底吹同步;4000炉以内透气砖裸漏,碳氧积平均控制在0.0021%以内,2000炉以内0.0020%;后2000炉补炉底,每班利用测厚仪测量炉底厚度。底吹由12个支管改为4个,其反馈不影响复吹效果,总流量800m3/h。日钢底吹覆盖后,碳氧积>0.0030%,低碳钢>0.0032%,是否可考虑经济炉龄?
3、SGRS工艺控制:
①原辅料:铁水平均Si 0.30% P 0.075%;石灰2座套筒窑生产,CaO>94%,活性度>320ml,轻烧白云石1座套筒窑生产,MgO 40%、CaO 50%。
②迁钢2座2600m3高炉,炼钢5座210t转炉,产能大于炼铁。转炉节奏较宽松,采用留渣-双渣工艺(SGRS),循环利用脱碳阶段炉渣,上炉脱碳阶段炉渣在下炉脱磷阶段使用。
③SGRS优点:改变传统转炉排出高碱度的脱碳炉渣而转向排放低碱度、高P2O5含量的脱磷炉渣,降低原辅材料的消耗,进而降低钢铁料消耗。
SGRS缺点:倒渣时间长、终渣固化时间长、转炉干法除尘开吹及提枪泄爆、渣料少蒸发冷出口温度高提枪;较正常冶炼周期增加4min。