施工日志填写范本
发布时间:2020-07-25 10:33:55
发布时间:2020-07-25 10:33:55
1、 路堑开挖
(本日安排施工DK371+###〜DK372+###段路基三级边坡开挖,开挖采用先松动爆破、 机械开挖后用自卸汽车倒运至弃土场存放。该段路基边坡坡比为 1 : 1.5,本日开挖高度
为2米。其中松动爆破共采用炮眼25个,炮眼间距2米,每个炮眼装药10公斤。随后 松动爆破于进行,爆破效果良好。爆破后由安全人员确认无哑炮后开始用挖掘机对该段路 基进行开挖。本日共完成路基土方法开挖 3000m 3。)
2、 支挡工程
DK371+874.05〜+DK372+140 段抗滑桩施工,施工的桩号为 1#、2#、……,抗滑桩采 用爆破法施工。每孔共计有炮眼14个(其中周边眼**个,掏心眼**个),每眼装药量为**kg, 每循环进尺0.8米。开始开挖。
1#、2# 进行护壁混凝土浇筑,浇筑前检查钢筋按设计要求进行布置( 20cm间距,
10mm钢筋),孔内截面尺寸为2.26米X2.5米,随后护壁混凝土浇筑,护壁混凝土采用 厂拌C15混凝土,共计浇筑混凝土 20m3。
1#、2# 进行孔内桩身安装,桩身钢筋安装前报现场监理检查合格后进行,桩身钢
筋接头采用单面搭接焊,焊缝长度经过检查复核验标要求, 钢筋数量、保护层及钢筋间距 符合设计及验标要求,报现场监理检查合格后开始钢筋安装。
1#、2# 进行孔内桩身混凝土浇筑,桩身混凝土浇筑,报现场监理检查合格后进行,
桩身混凝土采用厂拌C35混凝土。共计浇筑混凝土 70m3,现场取样一组,塌落度检查3 组。混凝土由罐车运输到达现场后, 采用串筒下方至孔底,保证混凝土面于串筒地面距离 在2米以内,每次灌注的混凝土不大于 3m3,采用插入式振捣棒进行振捣后再进行放料。 随后混凝土灌注共计灌注方量 80m 3。
检查路基边坡情况:坡比测量:1: 1.5 , 1 : 1.5 , 1: 1.5
坡顶高程:
检查抗滑桩情况:孔内净空截面尺寸: 2.26米X2.5米;2.26米X2.51米
钢筋接头搭接长度:33cm , 37cm , 35cm
钢筋保护层厚度:
钢筋间距:
孔底咼程: 孔深:
路基开挖、抗滑桩爆破施工时经过专职安全员检查后,无哑炮、毒害等情况后才进行下一 步施工,抗滑桩施工人员安全帽等安全防护用具穿戴到位; 抗滑桩机械设备检查无安全隐 患后才安排施工。
本日工程主体经自检、现场监理检查合格后才进行下一步施工, 施工过程中监控到位,无 质量隐患。
本日施工现场采用洒水作业三次, 施工现场无扬尘现场,现场清理到位,机械设备规整整 齐,文明施工符合要求。
现场安全施工工人(含特种作业人员)100人,技术员2名,安全员1名,现场监理1 名
土石方作业:空压机、风钻、220挖掘机、装载机、自卸汽车
抗滑桩作业:空压机、风钻、风镐、卷扬机
经开工前检查,空压机、挖掘机、装载机、自卸汽车、卷扬机等特种设备满足施工安全要 求,所有操作人员均有特种作业许可。施工其间设备运行情况良好无不良情况发生。
在抗滑桩钢筋报检中,现场监理提出部分钢筋绑扎不均匀,保护层垫块不够的情况
无
对监理检查中提出的关于部分钢筋绑扎不均匀, 保护层垫块不够的情况,已安排工人对不 合格部位进行返工处理,并报监理再次检查。
3、 桩基施工
本日桩基施工的墩号为1#、2# ,采用冲击钻成孔,其中本日1#桩进尺3米,累计
12米,钻孔过程中经过对钻渣取样分析,其结果与设计相符,钻进过程顺利,钻孔泥浆 符合要求,2#、、、、、3#、、、、;
1#孔于12 : 00分成孔,成孔深度为12.00米,设计孔深11.99米,并于12: 01分报现 场监理检查合格后进行第一次清孔,并于 16: 00分测量泥浆比重、沉渣厚度符合要求后
进行钢筋笼下设,钢筋笼报监理检查合格后于 16 : 10分采用吊车下设,本桩钢筋笼采用
单面搭接焊,共计有20个接头于17: 30分焊接完成,并将箍筋安装完成后报监理检查 合格后下方。
1#孔于17:30分完成钢筋笼下设,于18: 10分完成导管安装,设计孔深12.0米,导管 长度11.6米,导管悬空0.4米,随后进行二次清孔,二次清孔于 19: 20分完成,报现 场监理检查泥浆比重、含砂率满足设计要求后进行混凝土灌注,混凝土灌注于 20: 30至 21 : 15分进行,共灌注13m3,灌注过程顺利,无不良情况出现。
4、 承台施工
本日承台施工的墩号为1#、2#、、、、、、,
1#承台按现场地质情况确定开挖坡比为 1 : 1,开挖完成后有5名工人清理表面浮土, 开始破除桩头,破除后桩头升入承台高度 10cm,符合规范要求。
2#承台开始钢筋绑扎及模板安装,承台钢筋表面光洁,承台钢筋规格型号、数量及 间距均符合设计要求,预埋墩身钢筋及综合接地钢筋位置准确, 型号数量符合要求,模板
安装前打磨除锈,满刷脱模剂,安装时线型平顺,无错台,钢筋净保护层误差符合规范要 求,综合接地、沉降观测标等预埋件埋设正确,报监理验收合格后开始浇筑混凝土,采用 分层浇筑法施工,每层厚 30cm〜50cm,现场实测混凝土塌落度18cm〜21cm,符合设 计及规范要求,制作试件3组,混凝土振捣密实,振捣棒“快插慢拔”到表面不再冒出气 泡为止,浇筑时间为 12 : 00至16 : 30,设计方量49方,实际浇筑50方,灌注过程连 续无间断,无不良情况出现。
3#承台采用洒水覆盖养生法养生,养生 7天,对同条件养护试件试压后强度达到设
计强度的85%,开始对承台模板予以拆除,拆除后混凝土表面质量良好,无蜂窝、麻面。 工序自检及试验检测情况:
检查泥浆比较情况:1#桩钻孔泥浆比重:
2#孔第一次清孔泥浆比重:
3#孔第二次清孔泥浆比重:
含砂率情况: 3#孔第二次清孔含砂率:
钢筋笼检查情况:钢筋笼实际长度: 设计长度: 箍筋间距: 焊接长度:
钻孔桩混凝土情况:现场检查混凝土塌落度:
承台底标高测量:
承台钢筋:数量 长度
本日工程主体经自检、现场监理检查合格后才进行下一步施工, 施工过程中监控到位,无 质量隐患。
本日施工现场采用洒水作业三次,施工现场无扬尘现场,无泥浆、钻渣等乱排放等情况, 现场清理到位,机械设备规整整齐,文明施工符合要求。
现场安全施工工人(含特种作业人员)20人,技术员2名,安全员1名,现场监理1名 施工人员作业和机械设备使用情况:
钻孔桩作业:冲击钻、吊车、自卸汽车
承台作业:挖掘机、空压机、风钻、风镐、吊车
经开工前检查,空压机、挖掘机、吊车、卷扬机等特种设备满足施工安全要求,所有操作 人员均有特种作业许可。施工其间设备运行情况良好无不良情况发生。
在钻孔桩钢筋笼检查中,现场监理提出主筋有脱焊的情况; 在承台检查中,发现承台内有杂物
无
对于承台内有杂物的情况,已经安排工人进行清理,并报监理检查通过。
1、 初期支护
上台阶:DK375+234〜+235.2段开挖,开挖采用钻爆法施工,上台阶共计采用炮眼
87个,其中周边眼45个,辅助眼15个,掏心眼27个,共计用药量为54kg,爆破后检 查初爆效果良好,超挖情况满足规范要求。开始初喷混凝土,随后架立拱架,拱架采用 HW175型钢,钢拱架采用钢带连接,本段施工超前支护,超前支护形式为单层小导管(导 管间距40cm ),采用①50钻头进行钻孔后,用风钻送管,单根小导管长度为 4.5米,角
度为8。,随后打入组合中空锚杆,共计8根,单根长度为4.0米,锁脚锚杆采用①50钢 管,单根长度为5.0米,每榀拱架采用4根,随后采用注浆机将组合中空锚杆、锁脚锚杆 和超前小导管内注入水泥浆。所有施工完成后,向现场监理报检,进行混凝土喷射施工。
中台阶:DK375+234〜+234.6段开挖,开挖采用钻爆法施工,上台阶共计采用炮眼 54个,其中周边眼15个,辅助眼15个,掏心眼24个,共计用药量为44kg,爆破后检 查初爆效果良好,超挖情况满足规范要求。开始初喷混凝土,随后架立拱架,拱架采用 HW175型钢,钢拱架采用钢带连接。随后采用①42钻头钻孔,施工砂浆锚杆,共计6根, 单根长4米,锁脚锚杆采用①50钢管,单根长度为5.0米,每榀拱架采用4根,随后采 用注浆机将锁脚锚杆内注入水泥浆。所有施工完成后,向现场监理报检,进行混凝土喷射 施工。
2、 仰拱施工
本日施工DK375+254〜+256段仰拱钢筋,仰拱钢筋采用①22钢筋作为主筋,设计 间距为20cm,仰拱钢筋层间距为46cm,钢筋均采用钢筋弯曲机进行预弯,然后经过测 量放样确定仰拱钢筋的位置和间距,钢筋搭接采用单面搭接焊,主筋与分布钢筋连接采用 轧丝绑扎,两层钢筋网之间采用系筋连接,并用轧丝绑扎牢固。向现场监理报检,报检合 格后进行仰拱钢筋施工,仰拱采用 C35混凝土浇筑,在起拱部位增加覆模以保证捣鼓效 果。
3、 二衬施工
超挖情况:
钢拱架间距:
钢拱架垂直度:
锚杆长度:
注浆量:
钢筋间距:
本日工程主体经自检、现场监理检查合格后才进行下一步施工, 施工过程中监控到位,无 质量隐患。
本日施工现场采用洒水作业三次, 施工现场无扬尘现场,现场清理到位,机械设备规整整 齐,文明施工符合要求。
现场安全施工工人(含特种作业人员)90人,技术员2名,安全员1名,现场监理1名 施工人员作业和机械设备使用情况:
隧道作业:挖掘机、空压机、风钻、风镐、吊车、装载机
经开工前检查,空压机、装载机、挖掘机、吊车、卷扬机等特种设备满足施工安全要求, 所有操作人员均有特种作业许可。施工其间设备运行情况良好无不良情况发生。
现场监理检查提出初支钢筋垂直度不够,钢筋网片搭接不够,连接钢带焊接不饱满
无