高质量异议典型案例选编(修订版)
发布时间:2020-09-26 01:19:34
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质 量 异 议 案 例 选 编
在近年来的质量异议处理过程中,我办异议处理人员通过现场调查、取样回厂进行金相分析和研究,发现产生质量异议的主要原因无外乎以下三种:一是用户的工艺控制不严、操作不当;二是盘条表面锈蚀、运输擦伤等情况;三是我公司各炼钢、轧钢车间执行工艺不严引起。现将第三种情况选取典型案例汇编成册,发放给相关部门,希引起足够重视。
炼钢部分:
用户反映的问题主要集中于母材夹杂物偏高、中低碳钢的心部残余缩孔及高碳钢的心部、边部的异常组织(网状碳化物、块状碳化物和心部马氏体)。
根据质量异议统计数据显示:2002年度因母材夹杂物和残余缩孔理赔的数额占总数的22.3%(其中52%是45钢)、因心部异常组织(网状碳化物和马氏体)理赔的数额占总数的50.1%、因表面块状碳化物、增碳理赔的数额占总数的17.5%;2003年度因母材夹杂物和残余缩孔理赔的数额占总数的7.4%(其中95%是45钢)、因心部异常组织(网状碳化物和马氏体)理赔的数额占总数的70.3%、因表面块状碳化物、增碳理赔的数额占总数的0.6%;2004年度至今因母材夹杂物和残余缩孔理赔的数额占总数的0.5%(无45钢)、因心部异常组织(网状碳化物和马氏体)理赔的数额占总数的91.9%、因表面块状碳化物、增碳理赔的数额占总数的0.49%。
可见,经过近年来的质量攻关、操作人员质量意识的逐步提高,大部分异议缺陷呈现逐年减少的趋势,但高碳钢的心部、边部异常组织问题还需进一步控制。
案例一 45钢心部残余缩孔和夹杂(主要集中于φ10mm以上规格)
在、一带有较多的用户选用我厂φ10mm以上的45钢盘条,经过轻微拉拔(一般减径量在1~2mm左右),按成品要求尺寸车削后,制作成小五金类零件。在2002~2003年度,用户经常反映半成品经车削后表面会出现一至数道纵向裂纹。
如奉化尚田五金厂购进我厂45钢(225001914炉)φ12mm,从φ12mm经2道拉拔至φ10mm,然后校直、切断、车削、磨光。在拉拔过程中表面未见异常,但车削到一定尺寸,就发现材料表面有轻微的细裂纹出现。金相分析为盘条部的残余缩孔经车削暴露在外所致(如图1)。
图1 225001914炉心部残余缩孔 100×
又如225005169、225004742炉的45钢盘条(ф6.5mm)在标力标准件厂生产螺钉时出现异常,主要问题为螺帽下缘出现“掉块”,要求分析原因。
该厂的螺钉生产工艺大致如下:盘条球化退火→剥壳→酸洗→涂灰→拉拔(ф6.5→ф5.18)→冷镦→切边。
如0310004271炉45钢,Φ12mm,发往友耐工具厂制作钻头,工艺大致为:酸洗→涂石灰→Φ12→Φ11→切断→车削。在车削过程中半成品表面出现“细纹”。
金相分析为存在硅酸盐类复合夹杂(如图6、图7)。
图6 0310004271炉夹杂(纵截面)500× 图7 0310004271炉夹杂(横截面)500×
残余缩孔和夹杂物经常相伴产生,主要缘于铸坯浇铸过程中形成的“枝晶搭桥”,而“枝晶搭桥”又与连铸拉速过快、中间包过热度偏高密切相关。
经过质量攻关和严格工艺控制,目前此现象已较少发生。
案例二 ER70S-6心部异常组织(贝氏体)
ER70S-6用户主要用来生产φ0.8~φ1.2mm左右的CO2气保焊丝,在2002年下半年,用户反映从φ5.5mm盘条至φ1.0mm的拉拔过程中断丝现象较多。
如224005762炉号的ER70S-6热轧盘条在新世纪焊接材料生产焊丝时出现间断性拉拔脆断。金相分析为材料部存在不易拉拔变形的贝氏体组织(如图8)。
图8 224005762炉心部异常组织(贝氏体)500×
贝氏体产生原因:由于合金的块度偏大及加入方式限制,导致加入钢中后扩散不均匀,引起局部合金偏析,在冷却过程中产生贝氏体组织。
经过减小合金块度、改变加入方式等积极措施后,此种现象目前已基本消除。
案例三 SWRH42B心部夹杂物
word/media/image15.gif炉号为0310002490的沙钢产SWRH42B盘条在志联被用作生产自行车辐条,前期生产过程正常,但在搓牙时发生严重开裂,来样为自行车辐条成品丝,头部均为开裂状(如图9)。
对来样进行夹杂物分析发现:
此种现象的产生与连铸过程中中间包液面过低产生卷渣有关,目前通过操作工质量意识的加强,此种现象已不多见。
案例四 30MnSi心部残余缩孔和夹杂物
如0310000786等炉号的30MnSi热轧盘条(φ12mm)发往宝力管桩厂等用户加工制成PC钢棒后均发生不同程度的滞后断裂,
从图12及表1可知,0310000786炉的滞后断口试样断裂源均位于表面,裂纹源区存在大量含钙的非金属夹杂物,分析认为这些夹杂物是引起PC钢棒
表1 图12(B)中各点能谱结果
又如发往交通钢绳的0310001917炉,制成的成品力学性能断口有开裂现象,金相检测结果显示母材心部有残余缩孔(如图13)。
图13 0310001917炉心部残余缩孔100×
经过加强工艺执行、控制浇铸速度的稳定性和中间包过热度,此种现象目前已很少出现。
案例五 高碳盘条的夹杂物和心部异常组织(块状碳化物、网状碳化物和马氏体)
如发往银龙预应力公司用于制造轨枕钢丝的77B φ12mm 0410003631炉,在拉拔过程中产生了大量的杯锥状断裂,金相分析为心部存在严重的网状渗碳体(如图15)。
图15 0410003631炉心部网状渗碳体 500×
如华友特种钢丝厂使用炉号224000113炉 φ13mm 72B热轧盘条生产弹簧丝,在机械剥壳时断裂。经金相检验钢的纯净度良好;但试样边部存在网状、块状碳化物(如图16)。
图16 224000113炉边部网状、块状碳化物 500×
如维坊社会福利钢丝厂沙钢72B φ9mm盘条(0310004296炉),从φ9mm经8道次拉拔至φ4mm。线材在拉拔过程中强度偏高,在进螺旋模后产生频繁杯锥状断裂。金相分析为试样心部存在碎裂的马氏体块(如图17)。
图17 0310004296炉心部马氏体块 500×
高碳钢盘条的心部异常组织(网状碳化物、马氏体),与连铸坯的局部偏析有密切的联系。为了减少此类异议的再次大规模发生,精炼要注意增碳后的均匀化时间,连铸要注意过热度和拉速的稳定性。
案例六 中低碳钢的边部富碳
如烨稔金属制品使用SGM 224000486炉Φ6.5mm线材在生产加工钢棉过程中发生断裂,断口呈斜劈状,表面均存在横裂纹,金相分析为试样表面横裂纹处存在增碳现象(如图18)。
图18 224000486炉边部增碳 100×
word/media/image33.gif又如Ф12mm(2140007000炉)35K热轧盘条由金泉公司发7412工厂作生产螺栓用,冷镦时出现开裂,金相分析为螺帽裂纹处表面增碳(如图19)。
图19 2140007000炉表面增碳 100×
中低碳钢的表面局部富碳,与连铸过程中边部卷渣有一定关系,因而,在今后的操作过程中,连铸对于头尾坯、换水口坯的剪切一定要到位,在浇铸过程中严禁搅动液渣层。
轧钢部分:
近两年来涉及轧钢原因的质量异议虽然较少,但今年有略呈上升的趋势。
用户反映的问题主要集中于表面质量缺陷(如折叠、结疤、凹坑和划线等)和局部组织异常(如索氏体含量偏低、边部粗晶等)。
案例一 表面凹坑和折叠
案例二 折叠
如川投长特二厂使用224006235炉65Mnφ10mm盘条,在生产加工成减震簧用钢丝后交其用户绕簧时出现凹坑、翘皮等缺陷,金相分析为盘条表面折叠所致(如图22)。
图22 224006235炉表面折叠 100×
案例三 划线
如发往正太金属制品厂60Si2MnAφ12mm 221002602炉盘条,经2道次拉拔至φ11mm,油淬火后表面开裂。金相分析为盘条表面存在深度不一的连续划线(如图23)。
图23 221002602炉盘条表面划线 100×
案例四 结疤
如发往扬中盛大实业的72B 0340007516炉φ13mm盘条,经过拉拔以后,钢丝表面出现横裂、翘皮、掉块等现象。金相分析为盘条表面存在的结疤所致(如图24)。
图24 0340007516炉盘条表面结疤 100×
案例五 组织异常
如发往神王钢绳65钢0310000544炉φ6.5mm盘条在拉拔煤矿钢绳钢丝时频繁出现杯锥状断裂。该公司工艺大致为:机械剥壳、酸洗、磷化、水箱拉拔(6.5-5.85-4.79-4.33-3.90-3.53-3.09-2.87-2.60)
金相分析为试样中心局部区域存在偏析且晶粒较粗大(5-6级),基体珠光体比例偏高,达60以上(如图25)。
图25 0310000544珠光体含量偏高 500×
又如发往钢绳集团70钢225004862炉φ8mm盘条,在拉拔过程中产生严重杯锥状断裂,金相分析:试样基体组织为纤维状珠光体(最大比例达60以上)+索氏体+铁素体(如图26),样品纵向剖面上存在拉拔产生的“人字型”裂纹,样品的晶粒粗大(5级左右,如图27)。
图26 225004862炉珠光体偏高 500× 图27 225004862炉晶粒粗大 100×
又如发往海峰标准件厂的45钢0310007341炉φ8mm盘条,第一道拉拔就发生斜劈状断口,金相分析为盘条边部粗晶和网状铁素体所致(如图28)。
图28 0310007341炉边部粗晶100×