4GGH驱动电机频繁跳闸原因分析及控制措施1

发布时间:2014-08-25 17:25:57

#4GGH驱动电机频繁跳闸原因分析及控制措施

一、事故经过:

76日,#4FGD与主机同步投入运行,13:49#4GGH主电机故障跳闸,辅电机联锁启动,就地检查发现#4GGH本体存在摩擦异响,检查主辅电机电流趋势,发现电流均波动较大,对#4GGH主电机进行复位后,14:32,重新启动#4GGH主电机运行,电流逐步恢复正常;7819:42#4GGH主电机再次跳闸,辅电机联锁启动,就地检查#4GGH本体摩擦声音较上次大,检查电流趋势,发现电流波动频繁。期间,#4GGH主辅电机频繁出现跳闸,经检查发现,主、辅电机跳闸时,电流均未达到额定跳闸电流,但就地变频器出现超温报警,至21:55,启动#4GGH高压水冲洗后,#4GGH驱动电机电流趋于正常。

二、原因分析:

#4GGH驱动电机为变频电机,通过频率变化改变GGH转速,正常情况下维持高转速,进行高压水冲洗时切换至低转速运行其额定电流分别为主电机44A、辅电机40.5A。此次大修更换#4GGH换热元件,新换热元件在机组排烟温度过高情况下(超过120℃以上),换热元件发生热膨胀,与GGH密封片形成较大摩擦,导致GGH驱动电机电流大幅波动,驱动电机变频器在电流大幅波动情况下发热最终导致变频器超温跳闸

三、存在风险:

#4脱硫系统改造后,已取消旁路,同时为防止吸收塔内部超温导致烧塔,新增以下控制逻辑:

1. “吸收塔入口或出口烟气温度高”报警光字牌:当脱硫吸收塔入口烟气温度(事故喷水前)高于120,或脱硫吸收塔出口烟气温度高于60℃时触发该报警,同时将该两点报警信号送至主机DCS

2. 吸收塔入口烟气温度(事故喷水前)高于130℃或浆液循环泵全停联开事故喷淋阀,同时触发脱硫事故喷淋动作”报警光字牌,吸收塔入口烟气温度(事故喷水前)低于110℃且有一台以上浆液循环泵运行时,自动关闭事故喷淋阀

3. “吸收塔出口烟气温度故障”报警光字牌:任意一点脱硫吸收塔出口烟气温度故障时触发该报警;

4. 吸收塔出口烟气温度高于75℃(32)延时15秒,锅炉MFT信号至主机DCS系统。

#4GGH故障跳闸停运后,吸收塔入口烟温将迅速升高。由于目前事故喷淋系统存在问题,不能起到有效减温作用。根据以上控制逻辑,有造成#4吸收塔出口烟气超温导致锅炉MFT的风险。(#4机大修后开机,事故喷淋系统尚未安装完毕,76日开机后,试验事故喷淋系统,减温后吸收塔入口烟温无变化,78日再次做喷淋试验,结果一样,估计内部管道断裂,目前无法进入系统内部进行检查。)

四、控制措施:

1. 正常情况下,脱硫运行应加强监视,特别是#4机组连续满负荷运行工况下,密切关注#4GGH驱动电机电流波动趋势,及时发现驱动电机运行方式,异常现象,并汇报部门领导及设备点检;(责任人:各脱硫运行班长,时间:长期)

2. 保持#4GGH驱动电机联锁投入#4GGH驱动电机故障跳闸后,监屏运行人员应立即检查备用电机是否正常联启,否则应手动启动备用电机,同时到二期脱硫保安段跳闸电机电气开关进行复位将开关重新停、送电一次。);跳闸驱动电机电气开关进行复位后,应重新投入#4GGH驱动电机联锁(责任人:各脱硫运行人员,时间:长期)

3. #4GGH驱动电机跳闸频率增多应立即启动#4GGH高压水泵对GGH进行冲洗降温并到就地检查GGH元件磨擦情况(责任人:脱硫运行人员,时间:长期)

4. 设备主人和检修维护人员对#4GGH驱动电机变频器增加临时降温电风扇,保持变频器门开启,并定时检查风扇运行情况(责任人:邓勇刚、熊日庭,时间:长期)

5. #4GGH密封片磨合过程中,长沙宇鸿应安排机务及电控检修人员随时待命处理突发情况;#4GGH驱动电机出现跳闸故障时,运行人员应立即通知检修到现场待命,防止GGH元件卡涩和吸收塔入口烟气超温;如GGH无法重新启动,运行应通知检修对#4GGH进行人工盘车(责任人:成军、熊日庭,时间:长期)

6. #4GGH主、辅驱动电机跳闸后,如均无法重新启动,运行人员启动高压冲洗水系统对换热元件进行降温,并联系值长适当降负荷,降低排烟温度,防止换热元件变形卡死,启动全部浆液循环泵及除雾器冲洗系统对吸收塔内部降温,密切关注吸收塔出口烟温变化趋势;(责任人:脱硫运行人员、值长,时间:长期)

7. #4吸收塔出口烟温超温导致#4MFT,脱硫运行应尽快恢复GGH正常运行,并通知值长重新启动锅炉风烟系统(责任人:脱硫运行人员、值长,时间:长期)

8. 利用#4机组停运期间,对#4GGH密封片进行检查调整,对事故喷淋系统进行内部检查(责任人:成军,停机期间)

9. 未尽事宜,以《脱硫运行规程》为准。

环保部

2013-07-09

4GGH驱动电机频繁跳闸原因分析及控制措施1

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